Цифры и факты
Год реализации: 2025
Компания: Конфиденциально
Подтвержденный экономический эффект
от реализации мероприятий: 82 267 000 в год1. | Крайне низкая эффективность процесса | Провели производственный анализ и выявили, что эффективность процесса составляет всего 7,85% (время, создающее ценность — лишь 6,16%). Построили карту потока создания ценности (КПСЦ) текущего состояния, выявили потери | Получили прозрачную картину производства, определили «узкие места» и рассчитали время такта (23,68 минуты) | Создали основу для системных улучшений. Понимание того, что 92% времени — потери, открыло огромный потенциал для роста без инвестиций |
2. | Длительный производственный цикл и высокий уровень запасов в производстве | На основе КПСЦ разработали карту целевого состояния и план мероприятий по устранению потерь. Внедрили систему 5С, стандартизировали операции, оптимизировали перемещения | Время протекания процесса (ВПП) сократилось на 29,9% (с 6 890 до 4 829 минут, или с 14,4 до 10,1 дней) Межоперационные запасы сократились на 10,8% (с 508 до 453 шт.) Дефектность снизилась на 15,3% (с 7,2% до 6,1%) Выработка выросла на 15,4% | Прямое сокращение производственного цикла почти на треть позволяет быстрее выполнять заказы и повышать удовлетворенность клиентов. Снижение запасов высвободило оборотные средства |
3. | Длительные ожидания на сборочном участке | Выявили проблему — ожидание сборочным участком проведения гидравлических испытаний из-за нехватки оборудования. Создали дополнительный стенд для гидравлических испытаний | Время цикла на участке сократилось на 33,4% | Устранение «узкого места» позволило увеличить пропускную способность всего потока. Рост выработки без покупки дорогостоящего оборудования (относительно небольшие инвестиции в стенд быстро окупились) |
4. | Хаотичные перемещения в механическом цехе | Провели анализ с помощью «Диаграммы спагетти» и выполнили перепланировку механического участка в соответствии с производственным процессом | Расстояние перемещений сократилось на 29,2% | Сокращение времени транспортировки деталей. Высвобождение рабочего времени персонала для основной деятельности. Снижение утомляемости работников |
5. | Нерациональная логистика фланцев (межэтажные перемещения) | Выявили проблему — фланцы транспортировались на 3-й этаж для маркировки. Организовали дополнительный участок маркировки в механическом цехе и приобрели ударно-точечный маркиратор | Время перемещений сократилось на 83,3% | Практически полное устранение логистических потерь по данному маршруту. Мгновенный рост производительности и высвобождение времени сотрудников |
6. | Отсутствие чертежей упаковки и дефицит комплектующих | Обязали конструкторов передавать вместе с чертежами приборов эскизы упаковки (подгружать в 1С:ERP) Определили и внедрили систему неснижаемых остатков комплектующих на 1000 готовых приборов на складе ПКИ | Повышение выработки за счет исключения простоев в ожидании указаний и материалов | Устранение простоев из-за организационных причин. Ритмичная работа производства. Снижение риска срыва сроков поставок |
7. | Отсутствие системного развития персонала | Внедрили матрицу компетенций на эталонном участке «Упаковка». Выявили «западающие» зоны в компетенциях сотрудников и разработали план развития компетенций с назначением наставников | Прозрачная система обучения и развития персонала. План подготовки сотрудников под расширение штата | Снижение риска простоев из-за нехватки квалифицированных кадров. Повышение качества работы. Экономия на внешнем найме за счет подготовки собственных специалистов |